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有些变频器需要使用通讯控制,这时候你需要找对应的变频器的通讯手册,对应通讯设置说明来配置参数。有些是几个变频器需要运行,可以通过I/O和变频器的设置功能来配置连锁状态。有些可能要用到一些内部PID功能,有些需要进行转矩控制,有些要用到制动单元和制动电阻,这些都需要了解变频器的辅助功能细节,根据工艺流程和设备运转需要来研究设置。
变频器的维修,对于一般的电工而言,更多是掌握它的维护细节,碰上问题时候能分析判断是什么外围或者参数引起的变频器工作不正常,而不是对变频器的内部进行修理。
变频器和外围连接,上边已经分析到了,大部分是通过I/O和模拟量给定来链接的,如果变频器突然停止了,或者转速降低了,要考虑是对应接入的线松动了,或者别的设备逻辑信号没有给过来引起的,或者给的模拟量大小有问题,这些往往都是可以通过万用表判断到的。
变频器本身就有自我的保护和一套故障检测机智,如果工作不正常,往往都会出现一些异常的代码,甚至会有中文的报警提示内容,根据这些代码或者内容,可以翻一下对应的手册说明,比如加速过流,可能是加速时间过短了引起的,适当设定长一点加速时间往往可以解决问题。如果经常有过电压之类报警,可能需要增加制动电阻来释放能量了。这些都完全可以通过手册来查询判断,整体不是太难,也不用特别的学习,一定要有一定的电工基础,否则也不能乱碰乱掉了。
至于变频器内部的维修,如果是主回路问题,比如烧了整流模块和电容这些,的确可以自己更换,只要网购合适的规格,更换起来并不是太难,如果是IGBT这些烧了,一般驱动板也会坏的,或者是主板坏了,建议找的修理公司来完成。
变频的使用是比较简单的,毕竟有手册和说明书,只要你明白它的工作原理,有一定的电工基础和动手能力,自己找个变频器过来,按照说明书来接好主回路,通过面板来启动和停止,面板电位器来给定速度,就很快可以掌握了。至于变频器维修,一般人需要掌握的就是大方向的系统故障判断,并不需要深入了解电子电路那块,请关注:容济点火器
变频器主要用来调速
变频器的原理都差不多,主要用来改变异步电机的转速,转速=60*频率/极对数,电机的电源频率改变,就可以改变到了电机转速,在改变电机频率的还要对应改变了电机的电压,保持V/F比值不变,从而控制磁通不变,避免电机发热等问题产生。
变频器是一个可调的频率电压源,利用它的过程,本身就是给它一个连续可执行的命令信号(比如0-10VDC),让它根据这个信号输出一定的频率和电压值,让电机根据你需要的命令来转动起来。在使用变频器的时候,要明确命令型号来源于外部还是内部,内部选择面板控制就好,外部可以设置0-10VDC之类的模拟量给定,这时候需要找对应的可调电位器之类的元件来接入变频器的频率给定端子,设定好频率来源的端口。
变频器有时候需要让它控制电机转动,有时候又需要让电机停止运行,需要一个逻辑来启动和停止变频器工作的命令,如果是面板启动停止,可以利用变频器面板上的操作按钮来完成。如果需要外部的按钮和其他触点信号来完成,需要让这些信号连接到变频器的启停I/O端子上,参数设定要选择启停I/O来控制。
变频器的维修,对于一般的电工而言,更多是掌握它的维护细节,碰上问题
故障实例一:
一台送修海利普品牌15kW变频器(见图3-24主电路),在运行中操作人员听到机内爆响,随即电源开关跳闸。测量U、W电源端子之间的电阻为数十欧姆,测量U、V、W与P、N之间的正、反向电阻值,U、P端子之间的电阻值为0,确定该变频器的整流功率模块已经损坏。检查主电路储能电容和逆变功率电路,未发现什么异常。按原型号(MDSIOOB-16)更换100A1600V的三相整流模块后,测量主端子之间的电阻值恢复正常,上电试机,故障排除。
故障实例二:
一台送修海利普品牌15kW变频器(见图3-24主电路),电源开关合闸即跳,用户怀疑变频器损坏送修。测量变频器主端子R、S、T与P、N主端子之间的电阻正常,逆变功率电路也无问题,慎重起见,用调压器为变频器调压供电,试进行起、停操作,变频器工作正常。判断故障原因为用户为变频器所供电的电源开关(60A空气断路器)不良,建议用户换后试机,变频器工作正常。
本例故障,将故障范围延伸至变频器外部——变频器的供电线路异常上来。这也是变频器维修者有时要面临的问题,有些故障其实是外部线路、负载的故障,及变频器工作参数调节不适宜的问题,不一定都是变频器的原因。维修者头脑中,要有这根“弦”儿。
(2)变频器上电无反应(或无指示),如同没有接通电源一样。三相整流电路内部有3只以上整流二极管断路故障(此故障概率极低)。限流充电电阻开路,使开关电源电路失去供电电源,或开关电源电路本身故障,使整机控制电路工作电源丢失。故障表现为操作面板的相关指示灯不亮,操作显示面板(由数码管显示屏或液晶屏及按键、指示灯等组成)无显示,变频器控制端子的24V、10V辅助电源电压为零。
步,要区分是充电电阻开路还是开关电源电路无输出(停振)故障,可用测量直流回路有无DC550V电压和充电接触器主触点两端电阻值的方法来确定。停电状态下,测量充电接触器主触点两端的电阻值,一般应为几欧姆至几十欧姆,若呈现千欧姆以上电阻值,说明充电电阻已经断路,由此使整机控制电路失去工作电源;若测量限流电阻的电阻值正常(或上电后测量DC550V电压正常),说明上电无反应故障,系由开关电源电路故障所引起。
第二步,确定是限流电阻的故障后,并非是一换了之。充电电阻的损坏往往与充电接触器的主触点状态相关联:如果是因充电接触器未产生吸合动作或主触点有接触不良故障,则导致变频器运行电流通过充电电阻,投入起动信号后,有可能会在发生跳欠电压故障以前,限流电阻即已烧毁。换用限流电阻以后,在空载状态下,要继续检查和确认充电接触器KMO的工作状态是正常的以后,才能放心交付用户。
前文已有述及,限流电阻损坏后,要选用优质元件,如果一时不能购到原型号器件,则可用小功率电阻,用多只串、并联方法,满足原电阻的功率和电阻值(120W50Ω)要求,替代原限流电阻。
故障实例三:
接修一台海利普品牌15kW变频器(见图3-24主电路),用户反映该变频器上电后无反应,可能是有熔丝烧断了(用户不明白变频器电路结构,故有此猜测性判断)。不要忙着为变频器上电,先用数字万用表的二极管挡,测量R、S、T电源输入端与直流P端(黑表笔搭P端),正常时应该是整流桥电路内部3只二极管的正向电压值(串联限流电阻的电阻值可忽略不计),现在测量结果显示正向电压值均为无穷大,从图3-24电路分析,整流桥内部3只二极管损坏的概率极低,大可能是充电电阻已经断路了。拆开变频器机壳,测量充电接触器KMO主触点两端电阻值,远远大于50Ω(接着就发现机壳内部限流电阻损坏碎裂形成的白色硬决了),判断充电限流电阻已经损坏。
雏修经验告诉我们:限流电阻损坏的背后有可能隐藏着另一个“原凶”——充电接触器的工作状态不良,在起动变频器后,因充电接触器没有正常动作,运行电流流过限流电阻使其烧毁。当然也存在限流电阻本身质量缺陷或电网劣化引起异常浪涌充电电流而使限流电阻烧坏的原因。
更换限流电阻后,在上电瞬间,注意倾听充电接触器的吸合声音,上电1~2s后,听到“哐”(声音不一定准,也可能是“嗒”)的一声响(伴随有机壳的微微震动),说明充电接触器工作状态正常。
(3)运行中报欠电压故障,保护停机。运行中报欠电压故障,牵扯到多个电路环节。
1)三相380V供电电源电压偏低,或有断相故障,这是电源本身的原因。
2)直流回路储能(滤波)电容的电容量减小或失效,使DC530V电压降低至某值(如450V),为后续电压检测电路所侦测,变频器报警并停机保护。
3)充电接触器的主触点接触不良,形成一定的接触电阻,使DC530V电压严重跌落,变频器报警并停机保护。
4)因后续检测电路本身故障,产生误报警。此种故障原因不在本章内,留待后文论述。
检修方法:步,(现场)先测量变频器的电源电压是否正常(如不应低于350V),排除电源方面的原因;第二步,(工作现场为变频器接入负载)运行中,测量主电路P、N端子的直流电压值,正常值约为500V以上,若测量值正常,说明为变频器直流电压检测电路误报故障,应检修电压检测电路;测量值较低(500V以下),说明为变频器主电路方面的原因。
有以下两方面的原因。
1)充电接触器的主触点严重烧灼,形成接触电阻,运行中因接触不良形成跳火,造成主触点烧灼,恶化接触状态,形成更为严重的烧灼,这一个恶性循环过程,终导致充电接触器的主触点虚接(主触点彻底烧毁后,运行中会使工作电流全部流经限流电阻,从而又引发限流电阻的断路故障)。
检查充电接触器的触点状态,用施加压力使主触点闭合测量其接触电阻值和通电后由接触器吸合声音判断其工作是否正常的方法是有局限的,主触点出现严重烧灼后,用万用表的电阻挡测量接触电阻,往往又是表现“良好”的。较为可靠的检查方法是拆开接触器的外壳,“眼见为实”地观察主触点的烧灼情况,以确定故障来源。
2)直流回路的储能电容容量减小或整流模块低效,后者的概率极低,理论上有其可能。如整流模块内部1-2只二极管断路,或整流二极管的正向电阻变大。作者十几年的维修实践中,还未碰到
过此种现象,在此仅给出可能性的提示,读者也应该注意到整流电路这一环节。储能电容器是大容量的电解电容器,长期运行后,因电解液逐渐干涸会导致电容量减小,若因漏电等原因产生损坏,会直观观察到溅液、鼓顶变形等现象,怀疑其容量减小时,可用数字电容表,测试其电容量,进行确定。
故障实例四:
接修一台运行中报欠电压停机报警的变频器,由于维修部没有带载(额定负载)条件,只能尽量从主电路着手,找到故障器件。拆开变频器机壳,先直观观察储能电容有无异常,上电,观察和倾听充电接触器的动作状况,都正常。这时拆开充电接触器外壳,发现主触点烧灼严重,造成虚接。换用同型号交流接触器,安装试机,故障排除。
故障实例五: